Monitoreo de un sistema de secado de bagazo acoplado a una caldera en un ingenio de México. Monitoring of a bagasse drying system attached to a boiler in a sugar mill in Mexico.
Se evaluó el desempeño de un secador de bagazo diseñado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, acoplado a una caldera bagacera convencional en un ingenio de México [caldera Nº 5].. Para ello, se realizaron ensayos de mediciones y balances de materia y energía, para la caldera...
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| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
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| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 773 | |t Revista industrial y agrícola de Tucumán |a Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres |g Vol.87, no.2 (jul.-dic.2010), p.33-44, grafs., tbls. | ||
| 520 | |a Se evaluó el desempeño de un secador de bagazo diseñado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, acoplado a una caldera bagacera convencional en un ingenio de México [caldera Nº 5].. Para ello, se realizaron ensayos de mediciones y balances de materia y energía, para la caldera operando con el secador y sin él en funcionamiento.. La caldera Nº 5, de una producción nominal de 60 t/h de vapor y una presión máxima de trabajo de 29 bar, cuando fue alimentada únicamente con bagazo húmedo pudo generar como máximo 33 t/h de vapor a 19 bar y 269ºC, con un rendimiento energético de 60,4 por ciento y un índice de generación de 1,6 kg de vapor/ kg de bagazo.. Con la adición del secador, se logró secar 28,6 toneladas de bagazo de 50,2 por ciento a 30,4 por ciento de humedad. Aproximadamente un 72 por ciento de este bagazo presecado se mezcló con bagazo húmedo y se utilizó para alimentar la caldera, produciéndose así 58,4 t/h de vapor; es decir, 77 por ciento más de vapor que sin secador.. El rendimiento energético del sistema caldera - secador fue de 73,6 por ciento, un 21,8 por ciento superior al de la caldera sin secador, mientras que el índice de generación fue de 2,0 kg de vapor/ kg de bagazo, 25 por ciento mayor que el de la caldera original.. Este aumento en la producción de vapor permitió sacar de servicio a la caldera Nº 6, que producía aproximadamente 20 t/h de vapor, con un rendimiento similar al de la caldera Nº 5 sin secador.. Estas mejoras dieron como resultado, un ahorro de energía de 45,4 MJ/h, aproximadamente un 18 por ciento respecto a la energía consumida por ambas calderas [Nº 5 y Nº 6] cuando no funcionaba el secador.. Este ahorro equivale a 1103 l/h de fuel oil, es decir, alrededor de 1,5 millones de dólares por zafra. | ||
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